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熔炼闪速炉系统项目合理化建议

来源:飒榕旅游知识分享网
白银有色集团股份有限公司铜业公司合理化建议及技术创新项目表

填表时间:2019.11.10 编号:

名称 单位 主要建议人 熔炼车间闪速炉系统设施完善及改造项目 铜业公司熔炼车间 邢海涛 李怀念 李海刚 张智汇 雷陆峰 武宏基 金林炳 王世军 李富强 苏守伟 乔铜川 罗雷 王明得 孙守波 存在问题: 闪速炉系统自2019年6月18日投产以来,系统内存在诸多问题影响闪速炉正常生产,闪速炉被迫频繁停炉,生产停滞不前。为此,车间集思广益,发挥团体力量,对影响闪速炉正常生产的各种影响因素进行改造,保障闪速炉正常生产。 建议解决方案: 1. 闪速炉余热锅炉第一灰斗与灰罐连接部原设计为气动液压提升阀,气源管线材质为塑料管,当烟灰下落至灰罐的过程中,烟灰飘落至塑料管线,因烟灰温度较高,塑料气源管容易烧损,导致气动液压提升阀频繁故障,灰罐不能及时取出,烟灰堆积,影响锅炉正常操作。为此,车间将气动液压提升阀改造为口径较大的单层卸料阀,灰罐可及时取出,确保锅炉正常运行。 2. 闪速炉放铜、放渣口集烟罩原设计为直筒型,此设计不能完全将放铜、放渣溜槽溢散SO2烟气全部收集,导致现场低空污染较为严重,针对此问题,车间将直筒型集烟罩改造为喇叭形,放铜、放渣溜槽溢散SO2烟气在溢散的过程中可通过喇叭形环集烟罩全部收集进入环集烟道,控制现场低空污染,操作环集良好。 合理化建议及技术创新项目 内容(可附3. 闪速炉沉淀池四周应该设置有8个燃烧器,燃烧器在生产过程中需要进场拆卸、安装和清理,但在设计中,燃烧器的安装高度为1.5m,在生产操作过程中造成拆卸、安装和清理效率较低,针对此问题,车间根据烧嘴高度制作操作平台,解决了员工操作困难、拆卸、安装、清理费时的问题。 4. 闪速炉反应塔为物料反应区域,也是熔体亦冲刷区域,在生产过程中对于物料反应页) 情况、炉壁挂渣情况、炉壁冲刷情况需要及时的观察和判断,发现问题及时采取措施,但在初始设计中,反应塔壁未开设观察孔,无法观察反应塔内物料反应、炉壁冲刷等情况,对此车间在反应塔水套分布情况、物料主要反应区域等要素的考虑下,在反应塔第6层、第17层开设两个观察孔,通过观察孔观察炉壁情况,调整物料,保障闪速炉平稳生产。 5. 闪速炉楼面目前有5台风机需要循环水冷却其轴承箱,由于风机安装高度较高,生产水压力达不到风机所处高度,故设计时在闪速炉四楼增设2台增压泵(一开一备),自闪速炉运行以来一直出现增压泵电机温度超出正常范围,可达100℃以上,即便两台泵每隔两小时倒开一次也不能解决问题。经过多次查找问题发现增压泵能力小,持续超负荷运行导致电机温度高。对此车间通过采取风机冷却水水源引用闪速炉冷却循环水;利用循环水自身水压(0.4Mpa),将B、C烟尘排风机冷却水改为增压泵前水(不经增压泵增压可满足水循环)的方式解决了风机冷却水供应不足的问题,有效的保护风机的稳定运行。 6. 气力提升装置为闪速炉干矿输送的核心设备,设备的运行情况直接制约着闪速炉的生产是否连续稳定;布袋收尘器为此装置的收尘设备,初始设计中收尘器的反吹气源为氮气,此装置安装在闪速炉8楼约64米处,对于氮气压力、流量的稳定要求较高,但由于氮气的使用地点及用量较多,不能有效的保证稳定的压力及流量,造成布袋收尘效果降低,因反吹效果不好,布袋容易堵塞,影响干矿的连续稳定输送。对此车间通过采取干燥风代替氮气进行布袋反吹风,利用A烟尘收尘布袋的干燥反吹气源接入到气力提升布袋反吹管,保障反吹风的压力和流量的稳定。通过改造后,布袋收尘器原来的每半小时清理一次,到现在的每2-3天清理一次,保证了闪速炉干矿量的稳定。 7. 闪速炉烟灰发生率相对于其他铜冶炼工艺较高,所以烟尘在收尘系统中的粘接问题较为严重,制约闪速炉连续稳定生产,在初始设计中对于锅炉出口鹅颈烟道、沉尘室、电收尘入口等易粘接部位未设计清灰装置,导致在闪速炉生产初期,烟道粘接制约炉内烟气无法正常流通,炉内负压波动较大,外溢烟气较多,现场操作环境较差;且有时因炉内压的波动,造成硫酸系统烟气量及温度存在波动,影响制酸系统稳定运行。对此车间根据烟道易粘接区域,采取安装振打的方式,解决此项问题,在鹅颈烟道安装2台振打、沉尘室安装6台振打、电收尘入口安装2台振打。 通过安装振打,定期对烟道易粘接区域进行清灰,与生产前期相比,这些区域的粘接明显减少,员工劳动强度降低,解决了因烟道堵塞影响炉内负压的问题,保证了闪速炉的连续稳定生产。 8. 干燥机出料仓下料管在高温物料的冲刷下,蚀损较为严重,新安装的管道在使用仅两个月的情况下就已刷漏,造成干燥机被动停车,闪速炉生产不稳定;初次安装设计的管道属于硬链接,在损坏后不能及时更换,且更换时需要进行动火作业,对干矿仓、布袋收尘器等设备存在着火隐患,影响闪速炉生产。对此车间利用停炉检修时机,拆除原设计硬链接管道,把出料管下料直管段上提,留出约800mm的高度用于安装法兰对接的直管段,在管道损坏后便于拆卸,且不用进行动过作业,降低生产隐患;其次采用φ8厚的白钢管,防止高温精矿的长时间冲刷,造成的更换频次较高,干燥机作业率降低等问题,稳定闪速炉精矿干燥量,保障生产。 9. 烟灰失重计量刮板机因设计问题将下料口安装在刮板机中部,且下料管为方形。以上设计存在以下问题:由于方形下料管粘接物料相对较严重,正常的生产过程中因下料不畅将刮板机堵死,造成整个系统停车,影响到生产的持续进行;刮板机堵死后,下料口处因上层刮板安装位置的限制不便于法疏通物料,费时、费力。对此车间采取刮板机头部(驱动装置链轮)正下方加装一个下料口,流管采用Φ273的Q345耐磨钢管直引入精矿喷嘴漏斗的方式解决此项问题,通过改造后烟灰堵塞问题得到解决,稳定了闪速炉平稳生产。 10. 在闪速炉烟尘量较大的情况下,余热锅炉辐射室和对流室的卸灰能力将是制约烟灰输送的关键因素,但在前期设计中这两个区域的卸灰阀均为双层翻板卸料器,造成刮板机经常出现堵塞现象,对此车间通过采取拆除原双层翻板卸料器,辐射室改为直漏斗,对流室改为星型卸料器(利旧)的方式有效的解决了烟灰堵塞问题,保障了闪速炉的平稳运行,降低员工劳动强度和现场作业环境。 11. 闪速炉沉尘室系锅炉与电收尘连接的设备,投产来多次出现沉尘室刮板机头部因卸灰阀能力小、烟灰卸不及导致卸灰管堵塞、刮板机压死等问题,随着投料量增加,卸灰管堵塞次数增加。不仅影响生产,同时增加了员工的劳动强度。对此车间通过采取增大刮板机头部下灰竖管截面积,将原300*300方管改为400*400方管;将原16立升/转卸灰阀更换为24立升/转的方式,有效的解决了沉尘室烟灰堵塞的问题。 12. 闪速炉在炉渣Fe/SiO2、冰铜品位、富氧浓度三种工艺参数控制较高的情况下,物料发生反应过程中Fe3O4生成量增加。造成沉淀池炉结较高,但在闪速炉设计中,物料投铁孔为4个,主要分布于沉淀池中部,投生铁不能做到及时有效且均匀分布在炉膛各区域,对此车间采用φ133的白钢管在沉淀池顶增设投铁口8个,均匀分布于沉淀池顶,可及时有效的炉结,增加炉膛面积。 13. 闪速炉事故烟道为锅炉故障状态下,烟气排空烟道,设计中事故烟道的烟罩比较沉重,在安装和拆卸过程中较为繁琐、费时,且事故烟道口的封堵方式为封堵塞,在长时间不使用的情况下,此区域容易粘接,切换烟气时造成劳动强度增加,烟气切换效率降低。对此车间采取事故烟罩固定于烟道出口,使用时不用倒运切换,烟道口采用捣打料的方式进行封堵,烟气切换时提高了作业效率,保障闪速炉安全运行。

经济效益: 保障闪速炉正常平稳运行。 基层单位初审意见: 建议奖励金额: 30000 签章: 日期: 相关部门意见: 建议奖励金额: 签章: 日期: 公司评审组意见: 建议奖励金额: 签章: 日期:

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