深基坑工程中锚杆支护技术的应用
2024-04-03
来源:飒榕旅游知识分享网
维普资讯 http://www.cqvip.com 建材与装饰2007年7月下旬刊 施工技术 深基坑工程中锚杆支护技术的应用 李营 (广东轻工职业技术学院南海校区建设指挥部) 摘要:本文结合工程实例,对基坑支护的设计和施工等相关问题,进行了分析,以供参考。 关键词:深基坑:锚杆支护:技术 该工程位于某市,占地面积1548m2,拟建1幢地上19层主 间距较大,水平位移桩中心间距最大达1800ram,如图1所示。发 楼和1幢5层裙楼相连的建筑物,设3层地下室,地坪标高一 0.50m,设计地下室底板标高一14.1m,基坑开挖深度约为14.5m。 场地地层自上而下依次为:①杂填土厚0.7 2.5m;②粉质粘 土厚0.5 3.1Om;③淤泥质粉质粘土厚6,3 10.2m;④粉质粘土 厚3.0 9.60m;⑤含碎石粉质粘土厚4.6 9.6m;⑥全风化凝灰岩 厚1.1 7.3m:⑦强风化凝灰岩厚0.8 8.0m;⑧中风化凝灰岩层顶 埋深28.8~37.Om,选取中风化凝灰岩为桩基持力层。场地地下水 属孔隙性潜水,埋深为0.3 1.25m,水位动态变化受大气降水影 响明显。本场地土的类型为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类。 工程施工难点:①基坑开挖深度较深,工程质量要求高;② 施工场地为原老建筑物拆除后施工,且对原建筑物预制管桩基 础的分布不清楚,增加了施工难度;③基坑东侧为市政路,汽车 流量大,对基坑有较大的振动荷载影响,南面为电视机厂厂房, 给施工安全及质量控制带来较大难度。 1基坑支护设计方案 本工程基坑采用单排+800mm@950mm钻孔灌注桩,结合3 层钢筋混凝土内支撑作为围护结构的受力体系。止水止土采用 双排+600mm@400mm的水泥搅拌桩。钻孔灌注桩混凝土强度 等级C25,桩位水平偏差<50mm,沉渣厚<100mm,桩身钢筋笼配 筋16+5,+4@2000加强筋及+8@200螺旋筋,施工时采用跳打 方式。+600ram水泥搅拌桩采用32.5级普通硅酸盐水泥,水泥 用量75kg/m,水灰比0.5 0.6。基坑内支撑立柱由4根一140xlO 和一lOOxlO的缀条焊接而成,角钢为Q235钢,焊条为E43XX 型,双面焊接,且立柱插入支墩桩3000rnm。 围护结构施工及土方开挖顺序:①施工水泥搅拌桩后施工 围护桩;②土方开挖至一2.00m标高后,施工护坡、排水沟、压项 梁及第1层支撑;③待第1层支撑和压顶梁达到设计强度的 80%后,分层分区块开挖至一6.55m标高,施工第2层支撑及围檩 粱,依次施工至基坑底,基坑底地梁和底板垫层部分土体人工开 挖,边开挖边施工垫层。 本工程基坑开挖深度大,周边环境复杂,基坑开挖过程中进 行动态管理,要对基坑周边建筑物、道路、地下管道等的沉降,围 护桩位移及支撑结构的内力等进行监测。 2实际施工情况 该工程围护桩及水泥搅拌桩,在施工单位克服原老基础预 制管桩障碍物的情况下顺利完工,并进入土方开挖及施工压顶 梁和第1层内支撑的工序,但在开挖土方过程中发现A轴一侧 ①~⑤轴的部分钻孔围护桩,桩位垂直水平位移较大及桩位水平 生上述质量事故的原因主要是:①由于施工过程中遇到大量原 老建筑物预制管桩障碍物,钻机无法正常施工,待重新移位后再 施工造成的;②多台钻机在同一轴线上同时施工,由于桩位点在 施工过程中的累计误差造成的。 图1钻孔桩位移示意 经多方研究论证,为保证基坑结构的安全,决定对A轴一侧 ①一⑤轴的部分钻孔围护桩,采用分层锚杆及钢筋网片喷射混凝 土面板的支护方案。这样可使基坑土方开挖、围檩梁和内支撑及 分层锚杆同时施工,不影响整个工程的施工进度,如图2所示。 图3锚杆锚固及锚固头示意 ・157・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 施工技术 建材与装饰2007年7月下旬刊 泵送混凝土在超高层建筑中的施工技术 陈胜辉 (合景泰富集团下属广州合景房地产开发有限公司) 摘要:论述泵送混凝土在超高层建筑中的施工技术要求。 关键词:泵送混凝土 1前言 随着超高层建筑的不断增多,泵送混凝土输送的方法也越 来越多地被采用。混凝土泵是在压力推动下沿着管道输送混凝 土的一种新型设备,能一次连续完成水平和垂直运输及浇筑施 工,具有输送混凝土能力大、速度快、效率高、缩短工期、降低费 用等的特点,尤其对于混凝土用量大的超高层建筑施工,更能显 3.1 粗骨料的选择 粗骨料的最大粒径应根据输送管内径的大小严格限制,最 大粒径与输送管内径之比见表1。 表1粗骨料粒径取值 :————担量墼墼堡苎竺 ~ 碎石 ≤1:3 1:3—1:4 l l 卵石 ≤1:2.5 输 \ 5Om以下 50 ̄100m 示出它的优越性。 100m以上 1.4—1:5 2工程实例 “誉峰园’,工程位于广州市天河区珠江新城中心地带D7—4、 D7—5、D7—7地块,由合景泰富集团下属一广州合景房地产开发 为了防止混凝土泵送时堵塞,粗骨料还应采用连续级配。 3.2细骨料的选择 为了使得混凝土的流动性满足要求,骨料应有良好的级配, 有限公司进行开发,建筑物设计为8栋41~47层框架一剪力墙 超高层结构商住楼(土建合同造价为:1.98亿元),总建筑面积 为:192290m ̄(地下室面积约为20000m2),设置两层地下室,地 为了防止混凝土的离析,粒径在0.315mm以下的细骨料的比例 应适当加大。通常,通过0.315mm筛孔的砂,宜不少于15%,而 且优先选用中砂。如采用细砂,细度模数不低于2。 下室埋深为7.8m,建筑总高度为153.6m,高强混凝土设计强度 等级为:C30~C60,故该工程采用高强混凝土泵来输送混凝土, 使用“三一重工’’牌混凝土地泵(HBT60C)。 3.3砂率 砂率的选择在泵送混凝土的配合比设计中也很重要,砂率 太大,管内的摩阻力大,砂率太少,混凝土容易产生离析。泵送混 凝土的砂率比普通混凝土的砂率较高,宜控制在40—45%。高强 泵送混凝土砂率选用28~35%Lg较合适。 3材料和配合比的使用 要使泵送混凝土施工能顺利进行,混凝土必须具有一定的 可泵性(即要有一定的流动性、和易性,泌水小,不易分离)。可泵 性好的混凝土与管壁的摩阻力小,在泵送过程中就不会发生离 3.4水泥用量 保水性好、泌水小的普通硅酸盐水泥均可用于泵送混凝土。 而矿渣硅酸盐水泥因其保水性差、泌水大,采用时,必须采取一 定的措施,提高其性能。水泥用量不宜少于300kg/m2,水泥用量 太少,混凝土易产生离析现象。 析,不会出现堵塞现象。因此泵送混凝土对混凝土的原材料及配 合比都有比较高的要求。 -.●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●…・●・・ 锚杆完成后即可挂网施工200mm厚C20喷射混凝土面板,按设 应的分层锚杆及喷射混凝土面板,并同时施工当前的内支撑结 构,直至依次施工至基坑底板。并注意层与层之间的钢筋网片的 连接和喷射混凝土面板的连接。 计要求采用4 ̄2@150双向钢筋网片,且使网片与锚杆主筋纵横 焊接,并且 12网筋应与围护桩桩身主筋连接,如图4所示。完 成上述工序后喷射200mm厚混凝土面板,使面板和围护桩之间 全部用混凝土填实。卜蛊 3结语 本工程在土方开挖及锚杆施工过程中,对基坑周围的建筑 物及桩顶水平位移进行了有效的监测,监测桩顶位移最大 35ram,建筑物沉降量15mm,且墙体等无异常现象,整个基坑结 构安全,达到了设计与施工要求。 通过该工程的施工,使我们认识到在深大基坑施工中,要注 意围护桩的规范施工,避免发生漏桩或桩施工间距过大,而影响 图4混凝土面板和桩主筋连接示意 基坑支护结构的安全,如果发生桩移位过大,应采取相应的支护 方案。 按以上施工方法,对基坑开挖1层随即按设计要求施工相 ・158.