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框架结构楼改建中的托梁截柱加固设计与施工

2024-05-14 来源:飒榕旅游知识分享网
第33卷第l2期 Vo1.33 No.12 建筑施-!- BUILDING CONSTRUCTION 框架结构楼改建中的托梁截柱 加固设计与施工 Design and Construction 0f Cutting Columns Supported with Joists and Brackets in Frame-Structured …Building Under KeC0nstruction _‘ '1h ‘ 口 焦德贵 朱健 罗靖 粟政 200433) (中国建筑股份有限公司上海分公司 【摘要】房屋建筑维修改造结构加固工程项目经常面临结构选型、受力分析、设计复核、节点处理与施工控制等技术难题。 结合托梁截柱项目具体实例,设计与施工肾密结合,相互配合、合理选择加固方案,加强施工控制,成功改造办公楼框架柱距 跨度6.6 m改成13.2 m的小型会议室,可供类似工程参考与借鉴。 【关键词】加固设计施工实例 框架结构 托梁截柱 /文献标识码 B 【文章编号】1004—1001(2011)12—1090—03 【中图分类号1TU756.4+1 1加固改造方案设计与选择 6 J 66∞ 某开发区生物办公科研楼总建筑面积为42 919 mz,地 下1层为停车库,地上2幢5层功能建筑,分别为孵化大楼 和综合服务楼,钢筋混凝土框架结构。项目从2009年6月开 工建设,当年年底完成结构施工。综合服务楼在装饰工程深 化设计施工中发现原设计在局部4层的顶层的大会议室因 . I fI .| l i .一 t 1 窖  .霹 l l /将截柱j 毫 建筑与结构设计未考虑该功能大跨度的要求。现采取加固原 结构梁措施,截去一中心柱,扩大会议室内开间,以消除竖向 立柱视线遮挡,基本满足会议室净空、开间设计功能,确保整 体结构安全要求。 加固改造工程为服务楼主体结构局部4层的顶层,具体 结构平面示意见图1。2 轴截除柱截面为600 mm x 图1 结构平面示意 加临时支撑,即可剔凿出截柱部分混凝土,截除钢筋,再将 21轴K-M梁底增加通长HW200 mmx 200 mm钢托梁,并将 600 mm,柱间距6.6 mm:L/2O一22和2I/K—M轴的框架梁截面 尺寸分别为350 mm x 700 mm和300 mm x 700 mm,其中 钢托梁固定在柱间钢牛腿上。钢结构工字型钢托梁加固具体 设计方案见图2。 [/20-22为斜坡梁,坡度同屋面结构排水找坡3名,每跨两端 高差200 mm。柱间原净跨为6 m,截除中间柱子后净跨为 12.6 m。楼层高度为4.24 m(4层屋顶为坡屋面),会议室结构 净空高度为3.20 m。 方案~:采用梁底增加HW200 mm x 200 mm工字型钢托 ,,m I 9'm I,,m ,,m I'— }I如 I∞x抽{I  m Il l l I  l_ ● _  lhF i l“  jlIcl0m1. I’,m 1删l m“7m h 1a'JfdI 瑚ll州l柚 图2钢结构工字型钢托粱加固方案示意 梁方法。首先在截柱顶部周边加固钢板套箍,并在L轴方向 2O、21、22轴柱间增加钢牛腿,沿L轴方向20—21、2卜22柱 间梁紧贴梁底在钢牛腿上加固HW200 mm x 200 mm钢托梁, 通过L轴方向2O、21、22柱上对拉螺栓将20—21、21-22两 跨间钢托梁连成一体。然后在L轴20—21、2卜22钢梁底增 【作者简介】焦德贵(1963一),男,教授级高工。联系地址:上海 市杨浦区国宾路18号万达广场A座写字楼22. ̄-(200433 o。 方案二:采用梁底增加钢筋混凝土托梁方法。首先在梁 底柱上钻孔,将钢筋穿入,粘胶筋筋,搭设托梁底模,绑扎水 平钢筋,水平受力主筋利用箍筋固定方法将箍筋吊挂在上梁 腰部,支设托梁侧模,浇注混凝土。混凝土达到设计强度,然 后再剔凿出截柱部分混凝土,从楼板面一次截除钢筋。钢筋 混凝土托梁加固具体设计方案见图3。 【收稿日期】2011-10—21 焦德贵、朱健、罗靖、粟政:框架结构楼改建中的托梁截柱加固设计与施工 第12期 节 图3钢筋混凝土托梁加固方案示意 方案比较:以上两方案均基本可行,结构简洁,影响净空 小,操作简便。具体施工时,将拆除原安装的机电通风管道、 电气桥架,待结构施工完成后再重新安装,以完成吊顶、灯 具、消防等精装修施工。但钢结构安装垂直运输吊装工程量 大,维护成本高;钢筋混凝土结构自重大、工期较长,现场施 工成本低。通过方案可行性论证、经济与技术比较,再进行优 化,最终我们选择了托梁钢筋穿柱粘胶,灌浆料填充,结构一 次浇注成型,再截柱拆梁模支撑施工工艺。 2加固方案深化设计 2.1结构设计验算 本项目是在装修设计阶段过程中发现并修改结构方面 问题的。原设计人员及设计资料齐全,运用原软件参数仅修 改原设计方案,数据准确。下面通过现场深化设计与优化施 工方案实施过程,复核结构设计与配筋,确保工程顺利完成。 首先根据结构图纸建立PKPM结构验算模型。因为是局 部加固验算,先由原结构设计与荷载推算梁弯矩、挠度、裂 缝、梁配筋,后由原结构设计梁截面与配筋推算荷载,再将加 固改造后结构分析与计算荷载设计加固改造梁截面与配筋, 并与设计荷载设计改造比较,选择合理方案。 原设计混凝土C30,设计荷载2.5 kN/m 。通过整体结构 设计分析和设计荷载比较原梁结构受力与配筋,发现:改造 后的结构支座负弯矩加大,原负弯矩配筋基本满足现设计要 求;跨中弯矩由原来的支座负弯矩变为最大的正弯矩,且梁 下部受力主筋连接形式由支座锚固转变为跨中搭接,搭接点 正好在受正弯矩最大处,原配筋要求无法满足设计要求,应 重新配筋。同时改造后截面在通过原结构设计配筋推算荷载 计算结构改造后的支座与跨中配筋,满足设计要求。另一方 面,加固结构截面变化,也就是结构线刚度的变化,引起结构 应力重新分布,因此在结构局部加固设计时应予以高度重 视。 2.2设计与优化 (1)十字正交梁柱节点加固前该部位受负弯矩,截柱后 该部位将变为正弯矩,并有较大的向下位移。为增加该部位 结构刚度,加大混凝土截面,配置斜向拉接钢筋,形成十字交 叉梁柱芯刚性节点(图4 o (2)为保证先后浇注混凝土梁形成叠合整体梁,共同 承受弯矩、变形作用,叠合部位将承受水平剪力。为加大该部 位的粘接与摩擦力,一方面将原梁底部与两侧混凝土叠合接 触表面剔毛,涂刷强力界面剂,另一方面将原梁两侧增加通 长钢板,托梁主筋固定在箍筋上,箍筋焊接在钢板上,通长钢 图4十字梁柱芯节点大样 板利用膨胀螺丝与结构梁固定,施工简便。箍筋固定对原主 梁结构混凝土与钢筋无损伤。双层钢筋十字分层交叉布置, 叠合托梁构造具体节点设计如图5。 图5叠合托梁构造节点示意 3施工技术措施 整个施工方案通过项目编制、施工企业审批、专家论证、 项目根据专家意见修改,再报送总包单位审批后送总监批 复,现场实施。 3.1主要材料 (1)本工程植筋胶(锚固胶粘剂)采用设计指定喜利得 品牌型号为HY一150MAX,为国家标准《混凝土结构加固设计 规范》(GB 50367-2006)认证合格的A级胶。其材质为聚氨酯 甲基丙烯酸乙酯,适合于所有混凝土紧固应用的快速型植筋 胶。其特殊的混合型(hybird) ̄方,力学行为接近预埋钢筋, 强度高、粘结力强、耐久性好,可使后植钢筋表现出如同预埋 钢筋的力学行为,并且其膨胀力适用于小间距小边距安装, 不含苯乙烯及乙二胺,无异味,符合实际无毒卫生等级要求, 安装不受恶劣环境影响。它的设计力值于潮湿孔与光滑孔中 可完全发挥,水钻钻孔不需凿毛处理,并可在明水环境中安 装,无需配胶,施工简单、快速方便。 (2)叠合梁采用宝赛BS一40灌浆料,这是一种高强度胶 结材料,无收缩和早强,自流性能的专用灌浆料,质量可靠, 施工成本低,缩短工期和方便施工。该型号灌浆料性能满足 第12期 焦德贵、朱健、罗靖、粟政:框架结构楼改建中的托梁截柱加固设计与施工 设计参数要求。在浇筑完成3 d后利用回弹仪实测梁体回弹 平均值为39 MPa,实际灌浆料利用砂浆试模制作试块,三天 试压强度实测为39 MPa~41.5 MPa,基本达到了理论强度设 计值,实际养护7 d后安排L/21轴柱子的凿除、梁模板支架 拆除施工。 3_2混凝土表面剔凿搓毛 为保证混凝土浇筑面叠合层的有效粘接,原梁混凝土表 面应剔凿出毛面。先在梁面弹出剔凿范围,再用钢钎剔出 3 mm~5 mm沟槽,并涂刷强力界面剂。 3.3钢筋连接与植筋 钢筋连接采用直螺纹套筒机械连接方式,质量可靠。钢 筋连接接头避开跨中1/3(跨度13.2 m)范围,5O%错开。钢筋 与原柱混凝土连接分别采用钻孔粘胶栽植施工方法。 (1)L/21轴中柱加固双向受力钢筋,分层交错布置,该 区域植筋打孔密度较大,成孔要求较高。现场采用合金钻头 带水成孔,即“水钻”。该部位柱子下半部分在托梁加固后拆 除,即使打断部分受力主筋,也不会影响结构受力,但不允许 该部位混凝土柱体破碎开裂;其它边柱加固植筋孔采用手持 电钻成孔,以避免打断柱子受力主筋,也不允许该部位混凝 土柱破碎开裂,否则应采取相应补救措施。先将“水钻”采用 膨胀螺栓固定在柱面混凝土上,再按打孑L位置调整机位,确 保精确定位。 (2)植筋钢筋为西25 mrn的螺纹钢,植筋孔径为 3O mm,植筋孔深为450 mm。现场实际分别采取孔深250 mm 与500 mm的2组各3根植筋进行拉拔试验,其拉力均达到 130 MPa,接近钢筋屈服强度,基本满足设计要求。 (3)因原结构没有梁底受力筋的放样图,而结构加固属 于较特殊的工程,无法简单地套用现有图集,必须根据工程 实际情况有针对性的进行深化设计,因此方案编制过程中应 对钢筋放样图进行深化设计,并经结构设计师确认,钢筋连 接采用直螺纹机械连接方法。应确保主筋直螺纹连接点在 1,3跨中以外,且相邻两直螺纹连接点间距500 mm,叠合托 梁钢筋绑扎实际照片见图6。 图6叠合托梁钢筋绑扎 (4)当2]YL轴柱子拆除后,原来的支座锚固区变成了 跨中受力最大处,因此这个梁交叉节点是结构薄弱点,应当 做相应的加强处理。本次施工采用设置“刚性放大头”的加强 措施,把最薄弱的区域变成牢固的刚性体,同时增强了结构 的整体性。 3.4灌浆料浇注与养护 灌浆料初凝时间短,需要在2 h之内完成灌浆施工 (4.1 m。、25 Kg一包的干料需要约400包),且必须一次成 型。为满足施工工艺要求,拟投入3套注浆设备(压力注浆 泵),2套同时施工,1套备用,并配备3组配料机械和人员 同时配料,确保灌浆料供应。实际施工过程中,在梁侧顶面向 上钻出 50 mm的圆孔直至穿透屋面楼板、防水、保温层, 再从屋面将保温层扩孔为西100 mm的孔径成漏斗状。灌浆 时从屋面利用重力替代灌浆泵,将灌浆料垂直灌下,由一般 方案的“底位高泵”改为现在的“高位低灌”,可大大提高灌注 速度,确保灌浆质量。 灌浆料终凝时间仅2 h~4 h。本工程浇注环节组织3 组人马,3班上料、3班搅拌、2班灌浆紧密配合,严格控制每 袋(每桶)加水用量与搅拌时间,实际时间用了不到2 h。终 凝时间短,后期养护应及时,项目组织了专人利用手提农用 喷雾器在浇注后及时洒喷雾水。 3.5结构挠度监测与卸载 灌浆料浇注养护7 d后拆除梁底支撑时,采用水平经纬 仪监测梁挠度,并采取了逐步卸载的措施。在模板支撑完好 前测试梁底初始标高,然后用“水钻”将柱顶梁底水平并排钻 透6孔洞,再剔除剩余钢筋与混凝土,最后逐步松动模板支 撑顶托。卸载完成后拆除模板与支撑,下部混凝土柱保持 3 d,观测梁体挠度变形,分别检测13.2 m跨间梁底1/6双向 共9点挠度。实测数据变化不大,挠度变形形态基本符合跨 中1点向下,最大为4 mm,其它8点有正有负,为1 mm~ 2 mm。拆模后具体柱体形状以及挠度测点见图7。 图7卸载与挠度测点 4 结语 该工程施工完成后经挠度观测,与卸载观测数据比较, 仅在踢凿出梁底柱混凝土过程中有变化外,其它基本无发 展。实际工程竣工使用近1 a,梁底无裂缝,基本正常,说明 工程设计与施工比较成功。 参考文献 [1】焦德贵.快速锚栽植筋新技术Ⅱ].北京.建筑科技情报,1999(4). [2】四川省建筑科学研究院.GB 50367—2006混凝土结构加固设计规 范【s】.北京:中国建筑工业出版社,2006. 

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