水上斜桩嵌岩施工技术
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《交通工程建设》2011年第4期 水上斜桩嵌岩施工技术 朱亚敏 张巍 (中交二航局第三工程有限公司 江苏镇江 邮编212003) 摘要:对直桩进行灌注型嵌岩,施工工艺已较为成熟,成孔一般采用冲击型钻机,而斜向灌注型嵌岩在我省乃至国内 应用较为少见,施工难度大。本文以二重集团公司镇江重装基地项目码头工程为依托,介绍了“嵌岩桩斜桩施工技术”。 关键词:钢管桩斜桩嵌岩 回旋钻机 钻机改装 导向包 1概述 二重集团公司镇江重装基地项目码头(桩基)工程 位于江苏省镇江市丹徒区开发区高资镇北,码头平台基 础部分采用钢管桩斜桩嵌岩桩。设计DT1、DT2 01200 钢管桩为打入桩。按设计要求停锤标准停锤后与设计标 高有一定差距,后设计更改为嵌岩桩,嵌入中风化岩层 1.5m。由于DT1、2共计48根‘ll1200嵌岩桩,且全部为 斜桩(最大斜率为5:1),DT1、2靠近江中。覆盖层较薄, 且岩石硬度较高,改装常规的GPS一15钻机很难做到嵌 岩1.5m,针对这一情况项目部及时引进两台ZSD一250 液压加载钻机,大大提高了工作效率,为重件吊装码头 投入使用赢得了时间。 2工程地质 岩土层可分为6个工程地质层、9个工程地质亚层, 码头前沿主要分布有5个亚层,分述如下: ③一2粉质粘土:灰色,流塑。略有摇震反应,夹薄 层粉砂,局部呈互层状、千层饼状,无光泽,干强度低, 韧性低,土质不均匀,属高压缩性土。 ⑥含砾粗砂:灰黄色,灰绿色,饱和,中密一密实, 夹碎石、砾石,砾石最大直径大于40毫米。系中低压缩 性土,分布不均匀。 ⑧一l全风化花岗岩:灰黄色,灰绿色,密实。 ⑧一2强风化花岗岩:浅灰色、灰黄色、灰绿色,密 实,该层为花岗岩强烈风化而成,残余斑晶结构尚清晰 可见,矿物成分大多蚀变。上部呈基岩风化砂砾状,下 部呈碎石状,裂隙发育,岩性破碎。碎石直径多为 2cm一5cm。 一3中风化花岗岩:浅灰色,局部淡肉红色,坚硬, 经试验,单轴饱和抗压强度达60.4Mpa,裂隙发育,岩 体被切割成10cm一50cm的岩块,锤击声脆,花岗岩斑 状结构部分破坏,矿物成分基本未变化,仅长石表面风 化成高岭土,沿裂隙面角闪石蚀变为绿泥石,水锈清晰, 浅部岩性破碎程度较大,而深部岩性破碎一般。 3斜桩嵌岩施工方法 3.1设备选型 目前国内使用的钻机从钻进方式上可分为回旋转和 冲击钻两种,由于常用的冲击钻无法进行大斜率斜桩嵌 岩,而普通的回旋钻机无法直接施钻5:1斜率的斜孔。 为在工期要求内顺利完成桩基工程,我们根据现场的实 际施工情况,采用改装的回旋钻进行钻孔嵌岩施工,并 取得了良好的成效。 3.1.1钻机改装 为适应钻孔的要求,在施工前对ZSD一250型钻机的 底座进行适当的改造,即将驱动盘的倾角作了调整,在 钻机驱动盘的支座处加进了如图1所示的楔形支座垫 块。同时也在地面上设置了钻杆导向装置,以使主动钻 杆与被动钻杆成一轴线。 _。。 糠 缉耔一 - 桩 工作平台 图1改造后的钻机 ZSD一200(250)液压加载钻机设备先进,其施工工艺 在施工领域属于领先工艺,能处理传统工艺所不能处理 的各种复杂地质条件下的疑难问题,对本工程的顺利施 工起了非常关键的作用。 3.1.2钻杆的改装(孔内导向装置) 由于重力的作用,钻孔时钻头有一种始终垂直向下 的倾向,若不采取一定的措施以限制,所成的孔轴线会 成为抛物线。必将影响桩的质量,甚至会出现无法钻进 的局面。为了保证钻头钻至钢管桩尖后不发生超出规范 及设计要求的偏心及倾斜,在钻杆底部分别加了两个如 图2示的防挂导向装置,该导向装置大小各一,大一点 《交通工程建设》2011年第4期 的布置在稍高处,使其在终孔时也不入岩,始终位于钢 管内;小一点的布置在下部,位于钻头与配重块之间。 壤形垫块 通过以上改进,确保了直径lm斜桩的顺利施工。 其工程质量符合设计和规范要求。 手 一 jj 滚轮 l 钻杆、 | { 枫 钟耔 导抵 0 滚轮 重 冀 钻杆I 营 钻头 1 , “ 囊 i Il 图2斜桩钻杆的改造 3.2操作平台施工 3.2.1平台搭设 钻孔平台利用已施沉好的钢护桩作为支撑,上加焊 钢牛腿做支撑。施工作业平台主要放置嵌岩施工用的主 机、空压机及钻杆。考虑到施工的安全性,钻机摆放时, 应将钻机的重心尽量摆放在排架中心线上;在钻机工作 时将会产生较大的抖动,要密切关注平台的稳定性。 嵌岩钻机安装在斜桩桩顶,因其重量较大(约14t), 在嵌岩机钻进过程中,由于扭矩及钻头向下施加的钻力 都普遍较大,嵌岩机振动历害,为防止斜桩偏位及保证 嵌岩机稳定,采用2个10t手拉葫芦成八字型将嵌岩机 栓在中间排的直桩上,从而保证嵌岩机成孔的稳定性。 嵌岩施工平台应力求易装、易拆,平台主要由『25a 槽钢和5cm木板组成,平台放置在钢牛腿上。钢牛腿焊 接在钢管桩上。钢牛腿为厚度20mm的钢板加工而成, 成三角形,两个直角边的长度均为30cm。每根桩在码头 的纵向对称焊接两个钢牛腿。横向用f25a槽钢围囹,围 囹支撑在钢牛腿上,跨度大于4米的区段应采用短槽钢 加强,之间采用直径l6的螺杆对拉。纵向按间隔<80cm 铺设[25a槽钢,为使槽钢整体受荷,横向用[10槽钢焊联。 纵向槽钢上面铺设5cm厚木板作为施工面。为安全起见. 在平台周边用O60钢管焊接成1.1m高护拦。平台详见 图3。 3.2.2平台验算 钻机自重为14t,上层槽钢和木板等重为8.5t。 经查表,单根[25a的力学性能参数如下: I=3360cm .W:270cm3E:2.06×1011Pa。 .(1)验算上层槽钢 I i f钢牛腿 钢牛腿 待定 牛腿采用厚20ram钢,钢板长度大于 300mm,双面焊接,焊缝焊脚不小于 10mm,先焊接二道劲板后上面用钢板连 接成整体。如沉桩偏位过大则另行讨论 图3平台断面示意图 <交通工程建设》2011年第4期 均布荷载 ql=14x7.35/(14x7.35)=10(kn/m) q2=ql/(7.35/0.8)=1(kn/m) 当钻机就位后,计算时最不利荷载为跨中。 M跨中=q12/8=lx72/8=6.125(kn.Il1) 6 max=-M跨 ̄/W=22.7MPa【6】=170MPa,满足 要求。 挠度:f=5q]4/(384EI)=4.5mm≤【f]=7/250=28mm, 满足要求。 (2)验算夹桩槽钢 均布荷载 q1=22.5/7.35=30.6(kn/m) L q2=ql/(30.6/4)=(7.65kn/m) i ’ ’’ ’ Ll=1 8 5 L2=4 5 A MA ql12/2=13.09(kn.in) M跨中=(1122/8=19.36(kn.In) MB=q132/2=3.825(kn.In) 则Mmax=M跨中=19.36(kn.Il1) 6 max=M跨 ̄/w=19.36/270=71.7MPa ̄【6】=170 MPa。满足要求 挠度:f=5ql4/(384EI)=5.9≤[fl=4.5/250=18mm,满 足要求 3.3成孔 钻进时采用清水泵吸反循环钻进,配用(Ia150mm法 兰式钻杆,法兰连接处采用0型密封圈密封,在钻杆中 间每隔5.0 m加上扶正器,每根桩总共加3~4个扶正器, 防止钻孔倾斜面下垂而影响钻进效率,保证钻孔斜度与 钢管桩外孔径斜度一致。在土中钻进时应采用快速低压 钻进,转速控制在25~42转份,钻压不大于15KN,泵 量在120~140m3/h。 在砂、卵石夹层中钻进时采用刮刀钻头,钻压应稍 增加,关键要加大泵量,达到170m"/h以上,使颗粒较 大的砂卵石悬浮起来。 在岩层中钻进时,必须换用滚刀牙轮钻头,并加大 钻压。减低钻速,采用适中的泵量。施工中采用的钻速 为l2~23钻/分,钻压20KN,泵量160~180m3/h。 钻孔时,可根据钻机的抖动情况及循环水的颜色来 判定土层情况,比如:钻进过程中钻机平稳,循环水位 黄褐色的泥浆水,可判定钻头仍在土层中;当钻机出现 轻微的抖动,循环水带有灰绿色,泥浆变稀,则说明钻 头已进入砂卵石层;钻机抖动较大,循环水为灰黄、灰 白色.则钻头肯定已进入风化岩层。 为确保主动钻杆与被动钻杆始终处于一轴线,应不 断调整导向器的位置,具体操作时主要是操纵副卷扬机, 调整导向钢丝绳的松紧度。 3.4中风化岩面判定 嵌岩桩施工的过程中,岩面判定最为重要,直接影 响到桩基质量,本工程岩面由地质工代判定。地质专业 工程师对岩面的专业判定取代了传统由施工单位非专业 判定,确保了嵌岩桩关键数据的精确性,保证了嵌岩桩 质量。 由于该区域地质情况复杂,原地质报告不能充分反 应岩面的起伏变化。经各方(业主、质检站、设计、监 理、施工)联合会议决定进行补充勘探和验证性勘探, 从而有效指导了岩面的判断,确保岩面判断的精确性。 嵌岩桩成孔:嵌岩深度(包括成孔直径和垂直度) 满足设计要求后,报请现场监理工程师审核批准。由嵌 岩桩钻机施工工人提出申请。项目部技术人员会同监理, 进行现场测量。并使用探孔器进行孔的检查,进行终孔 确定。 3.6清孔 采用二次清孔,第一次清孔采用气举反循环工艺清 孔。第二次清孔利用导管正循环清孔。斜桩清孔,要将 导管进行处理,制作一个导向包,保证导管清孔和灌注 混凝土时导管居中,同时防止刮到钢筋笼。 导向包的制作:在清孔或者灌注混凝土安放导管时, 加工制作一节6m的导管作为底管,在5m的位置加工制 作导向包,导向包是由若干小的菱形块钢板组装而成, 内部焊有钢筋撑,防止导向包变形,导向包的外径为 ¨ _二= 700mm,加工制作示意图如4。 0 舫 钢 。6g 、 笼 L/ ! 一导 向 电 :,// 一 导 导向包内撑钢筋 管 图4导管导向包制作示意图(单位:mm) 3.6砼浇筑 斜桩嵌岩砼浇筑与直桩灌注水下砼方法基本相同, 但由于本工程斜率大,在浇筑过程中需严格按以下几点 进行控制: 3.6.1砼浇筑用的导管在使用之前,按照实际使用节 数和长度进行试拼,并进行压水试验,试验压力不应小 于工作压力的1.5倍。导管安放见3.4节。 3.6.2严格控制砼的配合比。控制好砼的初凝时间, 确保在运输过程中及浇前混凝土具有良好的和易性和较 大的塌落度。 3.6.3施工前,在导管口上加设一个初灌贮料斗,砼 装满贮料斗后。放松隔水栓塞和泵车输送砼同时进行, B 《交通工程建设》2011年第4期 27 使初灌贮料内砼下完前,泵管砼已连续供应下料,等导 管已埋入砼土内1米以上时即可把初灌贮料斗卸走,使 5结束语 由于项目工期紧。任务重,前期工作与实际工程建 设同步进行。施工风险大且对现场的整体协调性要求高, 为对工程质量负责,在施工过程中,我们克服了边勘探、 设计边施工的困难,对主要技术问题、质量、安全关键 点采取了相应的措施并加以控制,通过自行加工的成套 施工设备,并在施工过程中不断进行改进,取得了良好 的成果。 5.1通过对ZSD一250型回旋钻机的底盘和钻杆的改 造,使其可以顺利的完成斜率为5:1且进入中风化花岗 岩1.5米~3米的嵌岩桩施工,保证了桩基的入岩深度。 5.2通过在导管上安装导向定位装置,保证了斜桩水 下砼施工的下常进行,经超声波检测,桩身完整性良好, 砼强度达到设计要求。 导管与泵管直接连接下料,保证浇筑的连续性。首灌料 必须待料斗灌满砼后再打开塞子,靠砼的自重和向下的 冲力将孔内的泥浆翻出,避免导管堵塞。 3.6.4提升拆除导管前。应仔细测定导管内外混凝土 面的标高,计算出导管埋入内实际长度,再拨动卸除导 管,导管埋入砼内的长度要始终保持不小于2米且不得 大于6米,以确保桩身砼的完整性。 4施工阶段问题处理 在沉桩和嵌岩中,现场发现设计图示中风化岩面与 实际状况有较大出入,一度造成打桩控制标准执行和嵌 岩终孔判定的困难。后经监理和质监方的建议,由设计 院进行补充勘探,完成后,对本工程的地质认识达到了 应有深度,使后续设计合理,施工正常。 在施工过程中出现了钢护筒桩尖变形而无法满足设 计嵌岩(着岩)要求,经各方计论,逐桩研究,并采取 了补勘验证措施后,分别采取了反复冲孔冲开变形钢桩 尖继续钻进、采用筒式钻头割除变形桩尖继续钻进、采 用600mm小钻头钻进、补勘确认着岩后终孔等措施分别 处理。最终处理结果均得到了设计方的认可。 参考文献: 【1】JTJ248—2001港i:l-c程灌注桩设计与施工规程 [2】JTJ254—98港口工程桩基规范 【3】JTJ254—98港口工程桩基规范(局部修订) (上接第32页) l6号墩承台及板式墩身顶(具体位置位于板式墩身 的实心体部位)各支立一根钢管,承台上钢管轴力71t, 墩身顶钢管轴力40t。 3结束语 根据模拟计算结果以及工程实际证明,该施工方法 切实可行,可为今后类似工程提供依据。 参考文献: [1】许锐.预应力箱梁施工控制及问题分析.山西建筑2009 12 【2】崔红琴.铁路客运专线双线整孔简支箱梁施工方案优选与实施 中南大学硕士论文.2007.11