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裂解炉管热疲劳失效分析

2020-06-18 来源:飒榕旅游知识分享网
裂解妒 乙烯工业2ETHYLEN0E09 I,N2D1U(3ST)4RY 9~51 裂解炉管热疲劳失效分析 尤兆宏 (上海赛科石化股份有限责任公司,上海,201507) 摘要:采用金相、断口扫描电镜等手段对投用4年的裂解炉管6 m高度处的裂纹进行了分析。裂纹 起源于外表面,呈多奈平行分布沿周向扩展。分析表明,炉管微观组织正常,没有大量碳化物积聚和蠕变 空洞,外表面有轻微的脱碳层,表明炉管没有超温迹象。炉管开裂是由热疲劳所致。热疲劳是由于炉管 烧焦期间升降温产生的交变热应力和机械应力共同作用造成的。 关键词:裂解炉管;HP40钢管;热疲劳 裂解炉炉管在投用过程中因长期处于苛刻的 裂纹附近也有近似裂纹的蠕变空洞。 高温环境中,可能会发生蠕变、热疲劳、过热氧化、 渗碳、腐蚀等现象,这些因素使材料性能劣化,一 旦发生意外破裂,有的引起炉内燃烧,严重时火焰 越过炉顶将对流段炉管烧毁,甚至将炉外的废热 锅炉烧坏,带来重大经济损失_1.2 J。 某裂解炉炉管外表面出现浅的多条平行的裂 纹,裂纹均为周向方向,在高度为6 m处,此处是 炉管温度最高部位。图1为炉管裂纹宏观照片, 每条裂纹均较短。该管材质为35Cr一45Ni,离心 铸造,设计工作压力约0.1 MPa,温度为1 125 cC, 设计寿命1O万h。正常情况下,炉管应在使用 (6~8)×10 h后出现渗碳、减薄、蠕变而导致失 效 一 。但此次出现裂纹的炉管使用不到4年, 属非正常破坏,需要对此进行深入分析。 图2较浅裂纹金相形貌示意 图3最深裂纹金相形貌示意 从剖面看,外表面裂纹均很浅,内表面未发现 裂纹。最外层有薄层氧化膜,靠近最外层有层轻 微的脱碳现象,脱碳层深度约0.2 mm。大部分裂 纹深度不超过0.2 mm,在脱碳层内。最深的 图1 焊缝附近的母材上多条平行裂纹示意 收稿日期:2008—12—24。 作者简介:尤兆宏(1965一),上海市静安区人,1986年毕业于 1裂纹金相检查 华东理工大学机械系化工机械专业,长期从事石油化工企业 图2和图3为较浅裂纹形貌和最深裂纹形 工作,对设备的管理和运行有丰富经验,现为工程服务部经 理,高级工程师。 貌。裂纹尖端圆钝,裂纹表面为氧化物。另外,在 ・50・ 乙烯工业 第21卷 裂纹约1 mm。裂纹前端和裂纹附近未发现金相 组织异常现象。图4为炉管壁厚中部金相组织, 为奥氏体和碳化物,碳化物长大和集聚不明显,是 炉管的正常组织,说明炉管没有超温。 图4炉管壁厚中部金相组织示意 2断口扫描电镜分析 图5为断口扫描照片,断口上均为氧化物。 能谱显示断口表面氧化物成分:0为4.57%,Si 为2.36%,Nb为1.94%,S为0.95%,Cr为 26.08%,Mn为0.84%,Ni为32.07%,Fe为 31.29% 图5断口表面氧化物扫描电镜形貌500× 3讨论 从炉管外表面的裂纹宏观形貌看,是典型的 热疲劳裂纹的特征。 从炉管金相上看,未发现碳化物集聚长大现 象,因此超温不明显。 该段炉管处在温度最高部位,受热冲击影响 也更严重,这也加剧了热疲劳裂纹的产生和扩展。 由于裂解炉每运行一段时间,就需要停炉烧 焦。频繁的升降温操作,以及由事故而造成的紧 急停车,均会造成温度的急剧变化,产生很大的交 变热应力。炉子运行期间,炉管处在其材料敏化温 度区域内,很大程度上降低了材料的疲劳强度 。 在裂解炉正常运行时,炉热量从炉管的外壁 传向内壁,产生由外壁向内壁的温差,相应地产生 一定的热应力。尤其当管内壁产生结焦后,低传 热系数的结焦层会使管壁温度上升,产生的热应 力也相应增大。当停炉时或对炉管内壁烧焦时, 热的流动趋近于零。烧焦过程的放热反应甚至会 使管内壁温度高于外壁温度,产生与运行时相反 的温度梯度和热应力。高温下使用的大多数炉管 为奥氏体材料,热膨胀系数大,热传导率低,容易 产生较大的热应力。炉子周期性的操作,其温度、 压力的变化会引起炉管的应力变化,长时间后会 导致炉管材料的热疲劳。事实上作用于炉管的应 力是相当复杂的,不仅包括管壁温差引起的热应 力和炉子升、降温过程的温度、压力变化产生的应 力变化,还包括炉管重力、弯距和约束等引起的机 械应力。 裂解炉需要定期的进行停炉烧焦和清焦,裂 解炉炉管及弯头的热疲劳损伤相对来讲比较严 重。根据经验,高碳离心铸造炉管(HK40、40HP 型)等材料的热疲劳抗力可以达160~180 MPa以 上。但由于渗碳,碳化物析出等造成的材料的劣 化会使炉管的热疲劳损伤加快。 4结论 从炉管金相上看,没有发现碳化物集聚长大 现象,因此超温不明显。 炉管外表面有平行的、浅的小裂纹,是热疲劳 所致。热疲劳是由于炉管烧焦期间升降温产生的 交变热应力和机械应力共同作用造成的。 参考文献: [1]杨国安,王世圣,周先军,等.乙烯裂解炉管开裂原 因分析及剩余寿命预测[J].石油化工设备技术, 1997,18(1):21—24. [2]尤兆宏.乙烯裂解炉炉管失效分析[J].化工机械, 2007,34(6):346—348,355. [3]I Le.May,T.L.da Silveira,C.H.Vianna.Criteria for the evaluation of damage and remaining life in reformer fumaee tubes『J].International Journal of Pressure 第21卷 尤兆宏.裂解炉管热疲劳失效分析 ・5l・ ・ 烯雀线。 中国石化五大手段发展清洁化工 中国石化是集油气勘探开发、炼油化工和产品销售于一体的特大型能源化工公司。发展清洁化工, 推进可持续发展,既是义不容辞的社会责任,也是提高企业经济效益,提高竞争力的内在要求。对于发展 清洁化工,中国石化主要做法有以下几个方面: 一、推进结构调整。规模化、集约化是世界石化工业发展的普遍趋势,也是发展清洁化工的重要途 径。中国石化坚持走以内涵发展为主的道路,积极推进结构调整和技术改造,不断提高生产的集中度,大 幅降低能耗、物耗。经过努力,目前已经形成了11个千万吨级的炼油基地和5个百万吨级的乙烯基地, 初步形成了长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化企业集群。这种布局有明显地降低物耗、能耗和污染物 排放的优势。同时,对规模小、能耗比较高、污染比较重的落后生产设施进行了关停并转。 二、充分依靠技术进步。中国石化历年来都高度重视技术进步在节能减排工作中的重要作用。积极 开发和推广先进实用的节能减排的新技术。在炼油技术上重点推广优化换热流程、加热炉强化传热、热 电联产、低温热利用等技术,在化工中主要推广吸收式热泵、扭曲片管强化传热、裂解炉空气预热等技术。 在节水减排方面,组织科研、设计和生产单位开展“一条龙”的攻关,开发节水减排的成套技术,每年可节 约用水11 190 kt,污水排放减少12 790 kt。 三、优化资源的综合利用。中国石化积极实施“煤代油、焦代油、气代油”工程,对化肥装置实施煤炭 或者高硫石油焦原料路线改造,对燃油锅炉实施高硫石油焦燃料路线改造,对石脑油制氢装置实施天然 气原料路线改造,既降低了生产成本,又优化了资源利用。同时运用先进的资源优化的技术,将原油资源 更多地配置到了物耗、能耗比较低、综合体制比较好的企业,提高了综合利用水平。 四、加强管理。中国石化把节能减排作为一项重要的基础管理工作,在全公司建立起了节能减排的 管理体系。配备了一些专业能力比较强、在管理上有一定水平的管理人员,形成了一套严格的节能、节水 和环保管理的制度。在实际工作中,中国石化结合各板块、各企业的实际,每年有针对性地下达一系列的 节水、节能和环保的指标,并且层层抓落实。把落实的指标与经济责任制的考核,与干部升迁结合起来。 通过加强管理,努力实现装置的安全、稳定、长周期的运行,实现装置的清洁生产。 五、加强“三废”综合利用。中国石化按照“减量化、再利用、资源化”的方针,大力发展循环经济,积 极推进“三废”综合利用,减少污染物的排放,开发和推广了火炬气、油气、污水、污油回收等一系列废物 资源的综合利用工作,使“三废”排放得到了有效控制,每年安排专项资金用于污水的治理,解决了一些 突出的环保问题,这样既提高了“三废”的排放达标率,又节约了能源、资源,提高了效益,利用国家“三 废”利用税收减免政策,鼓励所属企业不断提高“三废”综合利用水平。 摘自《中国石化新闻网))2009—07—06 

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