辊压机联合粉磨生产矿渣微粉的应用
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压机联合粉磨兰 蔡文举,韩修铭,潘旭,罗 衡 (中建材(合肥)粉体科技装备有限公司,安徽合肥230051) 摘 要:以辊压机联合粉磨生产矿渣微粉在湖北某厂的实际应用为基础,对系统产量和电耗等指标进 行了标定。结果表明:HFcG160—140辊压机预粉磨+V选+高效选粉机+西3.2mX 13m开路磨,生产配比 96.7%矿渣+3.3%石膏的矿渣微粉,比表 ̄,419.9m /kg,细度 0045:1.2%,干基产量为68.58t/h。干基粉 .磨电耗为51.93t/h。该指标节能效果显著。 关键词:联合粉磨;产量电耗;生产标定;矿渣微粉;节能降耗 中图分类号:T0172.632.1 文献标识码:B 文章编号:1671-8321(2017)O4—0099一O2 统,系统粉磨矿渣粉的产量约为20t/h一22t/h,并配有一 套烘干机系统;技改后,辊压机联合粉磨工艺流程见图 1。球磨机系统前加一套HFCG160—140辊压机预粉磨系 统。经过辊压机挤压后的物料由提升机送入静态气流分 级机内,再经过动态选粉机、收尘器收集后由空气输送斜 槽送入球磨机内,矿渣粉磨采用开路粉磨工艺系统。主要 0 j 矿渣作为生产一种胶凝材料,目前是高性能混凝土 必不可少的组分。随着高性能混凝土应用技术的发展和 进步,优质的矿物掺合料的需求量越来越大。但是,矿渣 只有粉磨至比表面积超过400m /kg,才能充分地发挥其 活性,这就导致企业生产电耗增加,成本增加。湖北某 矿渣微粉公司渣粉磨采用挤压联合粉磨生产系统工艺, 设备参数见表1,改造后的矿渣系统设计指标见表2。 使辊压机的粉碎能力及球磨机的研磨能力得到充分的发 挥。为了进一步了解和确定辊压机联合粉磨系统产量和 电耗指标,中建材(合肥)粉体科技装备有限公司对湖北 该厂矿渣生产线进行了系统标定。结果表明,该系统大 幅度提高了矿渣产量,节能降耗效果显著。 2原精t既 2.1 原料易磨 物料的易磨性是表示物料在粉磨过程中的难易程 度。一定工艺条件下,物料的易磨性对产量和电耗影响很 大。易磨性好,则产量高、电耗低;易磨性差,则产量低、 生产镢 改造前,球磨机系统采用的是4,3.2mx 13m开路磨系 【I————…。——一—零。 ’ 青 .i量 妥 薹 鼍 ———————一——一 一————————i lr_一名称 ————型号规格 ———— 【——] {辊压机 HFC0GI/Ih60(矿-14渣0),主电机功翱 0k 处理 m f i气流分级机{HFV3000选粉机,风量150 000m /h {{高效选粉机1 选420粉t/风h量 o oo。m ’装机容量¨0 w,处理量J 图1 辊压机联合粉磨矿渣工艺流程图 离心风机1【风量165 O00m /h,装机容量400kW 1一收尘器 l LM290处理风量150 O00m ̄/h 球磨机 J 4,3.2 m×13m,装机容量l 600kW 系统风机 风量70 iO00m lh,装机容量37kW !(1/ — {一 ——60 I——_]‘ l一(k—Wh…/t)I 一——_1 55 1 410±l0 2017.4 CHINA CEMENT Equipment 圈I_叠 耍j酿两硪翻蹲重辊唧 疆 蚺j曩盈III啊同 3标定结果与分析 为了掌握和分析矿渣生产线系统的运行效率,对该 厂进行了系统标定。标定范围为:从辊压机系统进料皮带 机至入库提升机。在标定过程中,对系统的几个关键部 位进行取样分析,主要包括:某些关键部位物料颗粒分 名称 湖北某厂 (kWh/t) 24.58 备注 江西某厂 江苏某厂 河南某厂 24-89 23-31 27.8I 矿渣 普遍在 22kWhit~26kWh/l 布、细度和比表面积等,如:辊压机挤压物料、入磨矿粉、 出磨矿粉。 3.1 关键位置取样分析 电耗高。湖北某厂的矿渣易磨性见表3。可以看出,湖北 某厂与江西某厂易磨性基本接近,属于中等易磨物料范 围水平。 从表4可以看出,在该矿渣生产线出辊压机物料的粒 度中,累计通过0.08ram粒度约占36%,说明辊压机挤压 破碎效果明显,而辊压机挤压水泥配料通过0.0gram约占 25%左右。一般地,与水泥原料配料相比较,由于矿渣整 为了激发矿粉的活性,湖北某矿渣厂家生产矿粉按 照96.7%矿渣+3.3%石膏共同粉磨,张树青…等人研究发 现,掺石膏混磨的矿渣粉,为达到相同的活性指数,比表 面积应相应提高20m /kg~30m /kg,能耗与不掺石膏的矿 渣粉大致相同。 2.2原料水分 体粒度较小,颗粒分布均齐,紧密堆积密实度较低,辊压 机在挤压时不容易使辊缝撑开。矿渣原料本身含有一定 的水分湿度,加入石膏后,进一步增大矿渣原料的粘性, 矿渣原料含有约9.0%水分,石膏基本不含水分,可以 忽略不计。物料经过烘干后,测试入辊压机的综合物料水 分在1.0%左右。原材料含有一定的水分,在一定程度上有 提高紧密堆积密实度,有利于辊压机挤压。 在生产中,尽可能提高辊压机挤压做功能力,通过改变 选粉机运转频率,提高入磨矿粉的比表而积,入磨和}}{磨矿 粉指标见表5。结果发现,当选粉机频率开 ̄I]38HzDVj",系统 产量基本维持在75t/h~77t/h左右,矿粉指标也比较稳定。 利于辊压机挤压。但是,水分过高严重影响系统的稳定 运行和产量的的提高,过高的水分会造成物料堵塞,物料 细分不容易被打散和风选,而且过高的水分运行会造成 设备腐蚀和管道结块。 选粉机频率达到40Hz~43Hz时,矿粉人磨比表面积达到 约330m /kgPJ,J:,但是系统产量降低5tlh左右;选粉机频 率达到45Hz时,系统产量降低10t/h. 3.2标定结果f见表6) 粒度大小 /am r>3 1 1.1~3.0 O.25~1.10 O.08~0.25 0.045—0.O8 <0045 .通过% 【.70 i 4.75 33.O7 24.68 l2.99 22.81 4改造前后经济效益对比 改造前后粉磨系统参数的对见表7。以全年系 统设备运行7 000h、生产52.6万吨矿粉计算按照 出磨矿粉 入磨矿粉 项目 小时平均值 比表面积/』451zm筛余 比表面积 (m /kg) 『4l9.9 J ,% 1.2 /(m /kg) 3O9.1 45pm筛余 .24.3kWh/t的节电幅度,改造后年节电127.8万kwh, ,% 2,5 按照电费0.5元/kWh计算,一年节电6397f元。 5 结束语 物料配比,% 45湿基 筛余 Ixm 比表面积 矿渣 石膏 ,电耗 % /(m /kg) 产量 /(t/h) 于基 产量 电耗 自辊压机联合粉磨矿渣生产线改造以来,湖北 某厂矿粉质量平稳,设备运转正常,节能效果明显, ,kWhh) 4702 ,(t/h) ,(kWhit) 68.58 51.93 收到很好的预期效果。但是如何更进一步发挥辊压 机联合粉磨的优势,调整和优化设备参数,达到矿渣 辊压机终粉磨稳定生产是下一步的方向和目标。 sJ 96.7 3.3 1.2 419.9 7524 .项目 产量,(t/h) 产品工序电耗 ,(kWhh) 系统改造前 系统改造后 21.0 75.2 数据对比 增产约54.2t/h.增幅258% 降低24.3 kWh/t. 节能幅度31.参考文献: 【1]张树青,杨全兵。吴学礼。王彩荚。蔡机敏掺石膏对矿渣粉生 产和应用的影响[J】.水泥.2001(11):6—8 76.2 51.9 9% [I] 中国水泥2017.4